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        仿真機實習(xí)報告

        時間:2025-03-24 17:12:37 實習(xí)報告 我要投稿
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        【推薦】仿真機實習(xí)報告三篇

          在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告對我們來說并不陌生,報告具有成文事后性的特點。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編收集整理的仿真機實習(xí)報告4篇,希望對大家有所幫助。

        【推薦】仿真機實習(xí)報告三篇

        仿真機實習(xí)報告 篇1

          實習(xí)地點:仿真中心 姓 名:孫振標(biāo)

          高速發(fā)展的信息時代,計算機技術(shù)的普及,極大便利了人們生活。仿真技術(shù)是隨著時間數(shù)值的增加,一步一步地求解系統(tǒng)動態(tài)模型方程的方法。當(dāng)所研究的系統(tǒng)造價昂貴、實驗的危險性大或需要很長的時間才能了解系統(tǒng)參數(shù)變化所引起的后果時,仿真是一種特別有效的研究手段。對于核工程與核技術(shù)的研究,仿真技術(shù)是一種必要手段。

          我校仿真中心的仿真技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,對核動力各部分裝置的模擬非常逼真,對電站運行的模擬很全面。極大方便的相關(guān)學(xué)習(xí)和研究。本次對仿真機的實習(xí),了解了核電站的運行流程,以及不同工況下,系統(tǒng)各部分的運行參數(shù)。并觀看了蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆等設(shè)備的3D模型,近一步了解了各設(shè)備的布置及運行情況。

          一、 核動力裝置運行方案

          蒸汽發(fā)生器是按全負(fù)荷(滿功率)進(jìn)行設(shè)計計算的。但在蒸汽發(fā)生器的實際運行中往往需要變動其負(fù)荷的大小,而蒸汽發(fā)生器負(fù)荷的.變化又將影響傳熱和溫差,因而也將影響到一回路冷卻劑的溫度和二回路的壓力。

          1、一回路冷卻劑平均溫度不變的運行方案

          這種運行方案是當(dāng)反應(yīng)堆功率由零提升到100%滿功率時,保持一回路冷卻劑平均溫度不變,一、二回路參數(shù)隨功率的變化如圖所示。圖中,t1,i和t1,o分別為蒸汽發(fā)生器的進(jìn)、出口溫度; ts、ps分別為蒸汽發(fā)生器二回路側(cè)的飽和蒸汽溫度和壓力。

          由于壓水堆一般都具有負(fù)的慢化劑溫度系數(shù),因而具有自調(diào)節(jié)自穩(wěn)定特性,使冷卻劑溫度有自發(fā)地趨向于tav不變的趨勢,而客觀上這種運行方案又造成當(dāng)裝置負(fù)荷變化時,冷卻劑的平均溫度維持不變。

          此種運行方案主要對一回路有利:

          (1) 要求補償?shù)姆磻?yīng)性小。控制棒主要用于補償燃料溫度變化引起的溫度效應(yīng)。控制棒的插入深度減少了,因而改善了瞬態(tài)工況的堆芯功率分布,減輕了功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。

          (2) 減少了對堆芯結(jié)構(gòu)部件,尤其是對燃料元件的熱沖擊所引起的疲勞蠕變應(yīng)力,增加了元件的使用安全性。

          (3) 由于從熱態(tài)零功率至滿功率一直保持tav不變,對于使用化學(xué)毒物控制冷態(tài)至熱態(tài)溫度效應(yīng)的動力堆,可以減少相當(dāng)數(shù)量的控制棒驅(qū)動機構(gòu)。而且控制棒的調(diào)節(jié)活動減少了,可延長驅(qū)動機構(gòu)的壽命。

          (4) 不同運行功率時冷卻劑體積原則上是恒定的,理論上可不需要容積補償,這就可以大大減小穩(wěn)壓器尺寸及減少一回路壓力控制系統(tǒng)的工作負(fù)擔(dān)。

          (5) 反應(yīng)堆由零功率至滿功率均處于tav恒定狀態(tài),需要補償?shù)臏囟刃?yīng)小;另一方面堆芯結(jié)構(gòu)不發(fā)生較大溫差,就可以加大提升功率幅度。因此該方案運行機動性好,特別適合艦用動力堆的要求。

          一回路冷卻劑平均溫度不變運行方案的主要缺點是對二回路不利,從零功率至滿功率變化時,二回路蒸汽溫度ts具有較大的變化幅度,使二回路系統(tǒng)和設(shè)備承受較大的熱沖擊應(yīng)力。又因為飽和蒸汽壓力變化較大,所以在功率變化的動態(tài)過程中,給蒸汽發(fā)生器的給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)和汽輪機調(diào)速系統(tǒng)等加重了負(fù)擔(dān),也提高了二回路蒸汽設(shè)備的耐壓要求,降低了系統(tǒng)可靠性。

          2、二回路壓力保持不變的運行方案

          這種運行方案是當(dāng)堆芯功率水平變化時,要求一回路冷卻劑溫度上升,而二回路蒸汽壓力以及相應(yīng)的飽和溫度保持不變,這是動力裝置穩(wěn)態(tài)運行特性的又一極端情況,如圖所示。這種運行方式的主要優(yōu)、缺點剛好與一回路冷卻劑平均溫度不變的運行方案相反。

          3、 組合運行方案

          歸納前二種運行方案可知,前一種運行方案主要對一回路有利,而后一種運行方案主要對二回路有利。綜合上述運行方案的特點,為了使一、二回路系統(tǒng)和設(shè)備在不同運行區(qū)域的運行性能更為協(xié)調(diào),改進(jìn)上述運行方案的不足,人們又發(fā)展了組合運行方案。

          裝置負(fù)荷在50%FP時,冷卻劑流量降低為額定流量的1/2或1/3,Tav隨裝置

          負(fù)荷的而減小而線性降低,使得二次側(cè)蒸汽壓力和溫度升高的幅度顯著減小。 這種運行方案對于反應(yīng)性控制、系統(tǒng)的容積和壓力控制較為方便,而且這樣做還可減少對堆芯結(jié)構(gòu)及燃料元件的熱沖擊,提高驅(qū)動機構(gòu)壽命等。

          這一調(diào)節(jié)方式,在從零功率到滿功率的整個負(fù)荷變化過程中,tav和ts兩者的變化都能得到較滿意的折中改善,可以適應(yīng)主要負(fù)荷區(qū)較大負(fù)荷的調(diào)節(jié),對于帶基本負(fù)荷的壓水堆電廠非常有利。因此,這是一種值得重視的穩(wěn)態(tài)運行特性。高、低負(fù)荷的轉(zhuǎn)折點,要根據(jù)設(shè)計和實際要求選定。

          二、 額定工況時主要參數(shù)值

          通過對核電站額定工況下運行的仿真模擬,記錄了電站在額定工況下運行的相關(guān)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)見表格。

          三、 變工況運行

          在電站運行時,會因各種需求,對電站進(jìn)行變工況運行。通過對仿真系統(tǒng)模擬電站運行功率的調(diào)節(jié),可以模擬在不同功率下,各設(shè)備與系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù),并可以進(jìn)一步進(jìn)行分析。

          可以觀察到,隨功率下降,反應(yīng)堆入口溫度近似恒定,反應(yīng)堆出口溫度下降,冷卻劑平均溫度下降,蒸汽壓力升高。組合方案為入口溫度恒定方案,該方案有利于減少溫度變化對堆型的沖擊和影響,提高堆芯壽命;隨功率升高,出口溫度升高,冷卻劑平均溫度升高,可以提高蒸汽發(fā)生器的蒸汽出口溫度,提高功率。

          四、 實習(xí)總結(jié)

          本次對仿真機的實習(xí),了解到了核電站的運行一般流程,以及在不同工況下,系統(tǒng)及設(shè)備各部分的運行參數(shù),進(jìn)一步認(rèn)識到核電站的運行規(guī)律。通過觀看蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆等設(shè)備的3D模型,近深刻認(rèn)識了各設(shè)備的布置及運行情況,結(jié)合課本上的知識,化抽象為具體,加深了印象。

          科技改變生活。仿真技術(shù)對于核技術(shù)的相關(guān)研究無疑具有重要意義。通過仿真與建模等技術(shù)手段,可以大大簡化對核技術(shù)研究的要求,具有巨大社會經(jīng)濟效益。同時如果仿真技術(shù)用于教學(xué),則能讓學(xué)生對核動力裝置的布置情況及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與組成由具體的了解,不用再憑學(xué)生個人主觀想象,會有很好的學(xué)習(xí)效果。

        仿真機實習(xí)報告 篇2

          實習(xí)報告

          班 學(xué)

          哈爾濱工程大學(xué)

          20xx年8月28日

          仿真技術(shù)是一門多學(xué)科的綜合性技術(shù),它以控制論、系統(tǒng)論、相似原理和信息技術(shù)為基礎(chǔ),以計算機和專用設(shè)備為工具,利用系統(tǒng)模型對實際的或設(shè)想的系統(tǒng)進(jìn)行動態(tài)試驗。在仿真中心半天的實習(xí),對仿真中心有了更為充分的了解和認(rèn)識。仿真中心老師詳細(xì)的講解,讓我認(rèn)識到了仿真的重大意義和學(xué)院仿真中心取得的優(yōu)異成果和科研成績。

          一回路冷卻劑平均溫度不變的運行方案

          特點:當(dāng)反應(yīng)堆功率由零提升到100%滿功率時,保持一回路冷卻劑平均溫度不變,壓水堆一般都具有負(fù)的慢化劑溫度系數(shù),因而具有自動調(diào)節(jié)自穩(wěn)定特性,使冷卻劑溫度有自發(fā)地趨向于tw不變的趨勢。優(yōu)點:1、要求補償?shù)姆磻?yīng)性小2、

          減少了對堆芯結(jié)構(gòu)部件,尤其是對燃料元件的熱沖擊所引起的疲勞蠕動變應(yīng)力,增加了元件的使用安全性3、由于從熱態(tài)零功率至滿功率一直保持tw不變,對于

          使用化學(xué)毒物控制冷態(tài)至熱態(tài)溫度效應(yīng)的動力堆,可以減少相當(dāng)數(shù)量的控制棒驅(qū)動機構(gòu),而且控制棒的調(diào)節(jié)活動減少了,可延長驅(qū)動機構(gòu)的壽命4、不同運行功率時,冷卻劑體積原則上是恒定的,理論上可不需要容積補償,這就大大減小穩(wěn)壓器尺寸及減少一回路壓力控制系統(tǒng)的工作負(fù)擔(dān)5、反應(yīng)堆由零功率至滿功率均處于tw恒定狀態(tài),需要補償?shù)臏囟刃?yīng)小。另一方面堆芯結(jié)構(gòu)不發(fā)生較大溫差

          就可以加大提升功率幅度。 缺點:1、負(fù)荷變化時,二回路沖擊較大2、功率變化時。給水調(diào)節(jié)和汽輪機調(diào)速系統(tǒng)負(fù)擔(dān)重3、回路耐壓要求高,系統(tǒng)性可靠性降低。

          二回路壓力不變的運行方案

          特點:當(dāng)堆芯功率水平變化時,要求一回路冷卻劑溫度上升,二回路蒸汽壓力以及相應(yīng)的飽和溫度保持不變 優(yōu)點:1、在0%-100%功率提升過程中,二回路的壓力不變,使蒸汽發(fā)生器給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)、蒸汽調(diào)壓閥、汽輪機調(diào)速系統(tǒng)等的工作條件改善2、可以使二回路設(shè)計更加合理,給水泵的特性近似于常規(guī)蒸汽動力裝置,而不需要提出特殊的要求 缺點:1、由于tav變化大,在符合變動時,

          要求補償?shù)姆磻?yīng)性大,控制系統(tǒng)動作頻繁,擾動了堆芯功率分布,甚至導(dǎo)致功率振蕩2、負(fù)荷變化時,對堆芯結(jié)構(gòu)及元件產(chǎn)生的熱沖擊應(yīng)力大,在多次反復(fù)作用下,可能導(dǎo)致燃燒元件的蠕變疲勞3、控制棒活動頻繁,影響驅(qū)動機構(gòu)壽命4、冷卻劑體積波動大,要求穩(wěn)壓器具有更大的容積補償能力,對壓力控制系統(tǒng)和水位控制系統(tǒng)提出了更高的要求5、動力裝置的機動性受到限制

          組合運行方案

          低功率區(qū)冷卻劑平均溫度不變,變功率區(qū)二回路壓力不變;低功率區(qū)二回路壓力不變,高功率區(qū)冷卻劑平均溫度不變。這種運行方案的提出是因為上述幾種基本運行方案的優(yōu)點和缺點都過于突出,有的方案對一回路有利,給二回路的設(shè)計和運行帶來較大困難,有的方案則正好相反。這種組合運行方案其實是一種折中考慮,將設(shè)計、運行和管理的困難由一、二回路共同承擔(dān),對于一、二回路都較為有利,但是增加了控制環(huán)節(jié),增大了系統(tǒng)的復(fù)雜性。

          通過對仿真系統(tǒng)模擬電站運行功率的調(diào)節(jié),對功率調(diào)節(jié)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了記錄和分析。數(shù)據(jù)顯示,隨功率下降,反應(yīng)堆入口溫度近似恒定,反應(yīng)堆出口溫度下降,冷卻劑平均溫度下降,蒸汽壓力升高。此運行方案為入口溫度恒定方案,該方案有利于減少溫度變化對堆型的`沖擊和影響,提高堆芯壽命;隨功率升高,出口溫度升高,冷卻劑平均溫度升高,可以提高蒸汽發(fā)生器的蒸汽出口溫度,提高功率。相比,冷卻劑平均溫度不變的運行方案,是一種折衷的方案,功率變化造成的負(fù)擔(dān)由兩個回路共同承擔(dān),目前反應(yīng)堆多采用此穩(wěn)定運行方案。此

          方案中隨功率上升,冷卻劑平均溫度恒定,進(jìn)口溫度下降,出口溫度上升,二回路蒸汽壓力和溫度下降,蒸汽流量增加;對一回路系統(tǒng)有利,可以較好的實現(xiàn)自穩(wěn)自調(diào)特性,穩(wěn)壓器水位基本保持不變,二回路流量和壓力變化不大,對蒸汽發(fā)生器惡化汽輪機造成負(fù)擔(dān)。

          我們通過操作電腦上的軟件所做的模型,了解了核電站各部分的組成及內(nèi)部結(jié)構(gòu)。對核電站有了更加直觀的認(rèn)識。通過在仿真中心半天的實習(xí),我了解了仿真模擬在核電站調(diào)試運行和員工培訓(xùn)方面有著不可代替的作用,不僅僅可以節(jié)省實驗成本還可以幫助人們更加真實的完成對實驗對象的認(rèn)識,對于核電站的研究和改進(jìn)有著深刻的意義。此次仿真實習(xí)讓我獲益匪淺,對核電站運行和仿真模擬有了深刻的印象和初步的認(rèn)識。

        仿真機實習(xí)報告 篇3

          學(xué) 號

          姓 名

          專 業(yè)

          指導(dǎo)教師

          ——300MW電廠仿真實習(xí) (20xx)屆

          熱能與動力工程

          能源與機械工程學(xué)院

          20xx年1月

          目 錄

          一、仿真機原形機組簡介 ......................... 1

          二、仿真機組冷態(tài)啟動過程 ....................... 1

          三、仿真機組滑參數(shù)停機過程 ..................... 4

          四、啟動過程中注意事項 ......................... 5

          五、學(xué)習(xí)心得 ................................... 6

          一、仿真機原形機組簡介

          仿真機原形為300MW燃煤凝氣式發(fā)電機組。其鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)為1025t/h,汽輪機為一次中間再熱300MW凝氣式汽輪機。主蒸汽壓力為17.4MPa,主蒸汽溫度為545℃。

          二、仿真機組冷態(tài)啟動過程

          1. 接值長啟動令,機組所有工作票終結(jié),技術(shù)交底去齊全,機組服役手續(xù)完善,

          聯(lián)系化學(xué)、燃料、灰硫等專業(yè)確認(rèn)機組具備啟動條件。

          2. 聯(lián)系熱工,投用所有就地及遠(yuǎn)傳儀表,送入DCS及電子設(shè)備間有關(guān)電源。

          3. 按照機組冷態(tài)檢查卡對設(shè)備、系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,查發(fā)變組確處冷備用狀態(tài)。

          4. 聯(lián)系化學(xué),手動開啟一車間除鹽水供水閥,將儲水箱補水至6m左右,定冷

          水箱補水至2/3。

          5. 啟動凝結(jié)水輸送泵,分別對凝汽器、閉式膨脹水箱、除氧器熱水箱補水。(分

          別控制>1000mm、>20xxmm、>2250mm)。

          6. 對閉冷水系統(tǒng)放盡空氣,投用兩臺冷水器,一臺冷水器備用,啟動閉冷水泵,

          投入閉冷水壓力、溫度自調(diào)。投入備用閉水泵、停機冷卻水泵聯(lián)鎖。

          7. 啟動儀用空壓機,檢查系統(tǒng)正常,空壓機置“聯(lián)鎖”。

          8. 投運送風(fēng)機油站(備用油泵聯(lián)鎖投入)。

          9. 確認(rèn)主油箱油位,啟動油箱排煙風(fēng)機,排油煙風(fēng)機聯(lián)鎖備用。啟動交流潤滑

          油泵、高壓備用油泵運行,直流油泵投聯(lián)鎖。檢查潤滑油壓。

          10. 確認(rèn)空、氫密封油箱油位正常。啟動空側(cè)密封油箱排煙風(fēng)機。排煙風(fēng)機聯(lián)鎖

          備用,啟動空側(cè)密封油泵及氫側(cè)交流密封油泵,檢查汽端及勵端空、氫側(cè)油壓差<±490Pa。空側(cè)與氫側(cè)直流油泵聯(lián)鎖備用。

          11. 啟動A、C頂軸油泵,分別投入聯(lián)鎖,B泵投入備用。開啟盤車噴油閥,投入

          盤車,檢查電流及轉(zhuǎn)動部分聲音正常,測量大軸彎曲。

          12. 投入發(fā)電機氫氣檢測裝置,用CO2置換發(fā)電機內(nèi)空氣,CO2純度達(dá)標(biāo)后用H2

          置換CO2。控制發(fā)電機內(nèi)氫氣純度>96%,氫壓大于0.2MPa。投入發(fā)電機自動

          補氫系統(tǒng)。檢查油氫差壓維持在84kPa。

          13. 啟動定冷水泵,調(diào)節(jié)發(fā)電機氫壓大于水壓。

          14. 聯(lián)系#8機或鄰機對輔助蒸汽系統(tǒng)管道、輔汽聯(lián)箱供汽暖箱、疏水,控制聯(lián)箱

          壓力0.6~0.8MPa。

          15. 啟動除氧器循環(huán)泵,利用輔汽對除氧器加熱,控制水溫。

          16. 啟動凝結(jié)水泵。調(diào)節(jié)凝汽器、除氧器水位正常,并注意凝水壓力變化。

          17. 按操作卡對A、B、C爐水循環(huán)泵逐臺進(jìn)行注水排空氣。

          18. 確認(rèn)汽泵前置泵滿足啟動條件,供鍋爐進(jìn)水。檢查電泵各軸承油流、溫度、

          振動、密封水差壓正常。

          19. 省煤器再循環(huán)門置“聯(lián)鎖”位。

          20. 爐水泵注水排空氣結(jié)束后,鍋爐從底部緩慢上水,爐水泵維持注水。

          21. 鍋爐進(jìn)水前后需檢查、記錄鍋爐膨脹指示器指示值。

          22. 鍋爐上水至+200mm時,點轉(zhuǎn)A、B、C爐水泵排空氣。

          23. 點轉(zhuǎn)爐水泵正常后,鍋爐進(jìn)水+200mm以上,啟動A、C爐水循環(huán)泵。

          24. 對爐水品質(zhì)進(jìn)行化驗,水質(zhì)合格后鍋爐方可點火。

          25. 校對汽包各水位計指示正確。

          26. A、B空預(yù)器潤滑油泵置聯(lián)鎖,啟動A、B空預(yù)器,投用“輔電機聯(lián)鎖”。

          27. 聯(lián)系確認(rèn)爐底冷灰斗、省煤器灰斗、電除塵灰斗密封良好。

          28. 燃油蒸汽吹掃系統(tǒng)投用。

          29. 啟動吸風(fēng)機輔冷風(fēng)機,備用輔冷風(fēng)機聯(lián)鎖投入。

          30. 聯(lián)系脫硫運行值班員開啟主煙道擋板。

          31. 啟動火檢冷卻風(fēng)機,備用火檢冷卻風(fēng)機聯(lián)鎖投入。

          32. 啟動鍋爐單側(cè)吸、送風(fēng)機,調(diào)整維持爐膛負(fù)壓﹣40~﹣100Pa,維持在30%~40%

          的額定風(fēng)量。

          33. 投用LKA、LKB、LK聯(lián)鎖開關(guān)。

          34. 送風(fēng)機暖風(fēng)器投入運行(冬季)。

          35. 進(jìn)行爐膛吹掃(時間>=5min)。

          36. 投入爐前輕油系統(tǒng)循環(huán),聯(lián)系油泵房啟動輕油泵,進(jìn)行燃油泄露試驗。

          37. 油槍吹掃。

          38. 投入A、B側(cè)爐膛煙溫探針。

          39. 啟動EH油泵,檢查EH油壓正常,系統(tǒng)無泄漏。

          40. 對輔汽至軸封管疏水,啟動軸加風(fēng)機。保證高中壓軸封與軸封體溫差≯

          110℃,投入溫控“自動”,低壓軸封汽溫度149℃。

          41. 確認(rèn)鍋爐過熱器PCV閥、再熱器空氣閥關(guān)閉。

          42. 確認(rèn)兩臺真空泵汽水分離器水位正常,冷卻器投入,啟動真空泵,入口蝶閥

          自動開啟,凝汽器真空上升至高于27KPa。

          43. 檢查點火條件具備,調(diào)整燃油壓力正常。鍋爐點火,檢查油槍著火良好。

          44. 投用空預(yù)器蒸汽吹灰。

          45. 點火后加強對汽包水位的'監(jiān)視,檢查省煤器再循環(huán)門自動開、關(guān)正常。

          46. 加強燃料調(diào)整,升溫、升壓速度嚴(yán)格按照冷態(tài)啟動曲線進(jìn)行,加強對爐膛出

          口煙溫、再熱器管壁溫度的監(jiān)視,以防超溫。

          47. 定時檢查鍋爐各部分的膨脹情況,發(fā)現(xiàn)異常立即停止升壓。

          48. 汽包壓力升至0.1MPa時,沖洗汽包就地雙色水位計。

          49. 汽包壓力升至0.2MPa時,關(guān)閉汽包及過熱器系統(tǒng)空氣閥。

          50. 啟動爐水泵B。

          51. 汽包壓力升至0.5MPa時,關(guān)閉頂棚過熱器進(jìn)口集箱疏水,并聯(lián)系檢修,熱

          工人員熱緊螺絲,儀表疏水。

          52. 汽包壓力升至2.1MPa時,停止向爐水泵注水。空預(yù)器出口二次風(fēng)溫150℃,

          啟動對應(yīng)側(cè)一次風(fēng)機,密封風(fēng)機,維持一次風(fēng)壓7.0kPa左右,進(jìn)行暖磨(A磨優(yōu)先)。空預(yù)器出口一次風(fēng)溫>130℃,啟動磨煤機,給煤量維持9t/h,磨煤機出口溫度在85℃左右。

          53. 汽包壓力升至2.7MPa,主汽溫達(dá)278℃時,5%旁路全開。

          54. 隨鍋爐升溫升壓,凝汽器真空高于85kPa,必要時開啟高低壓旁路,注意旁

          路參數(shù),投用水幕噴水。

          55. 低壓缸噴水聯(lián)鎖投入,注意排汽溫度低于80℃。

          56. 依據(jù)汽泵啟動操作票,啟動小機油系統(tǒng)。檢查潤滑油壓0.1~0.15MPa,油泵

          出口油壓>1.0MPa。

          57. 開啟A小汽機盤車噴油閥,投入盤車,檢查電流及轉(zhuǎn)動部分聲音正常,測量

          大軸彎曲。

          58. 檢查高中壓主汽門、調(diào)速汽門關(guān)閉嚴(yán)密,盤車運行正常。

          59. 檢查汽缸溫度,溫差正常,做好沖轉(zhuǎn)前的各項記錄。

          60. 將發(fā)變組由已冷備用改至熱備用狀態(tài)。

          61. 當(dāng)主汽壓力升至4.2MPa、主汽溫達(dá)到320℃時,適當(dāng)減少燃油量,保持參數(shù)

          穩(wěn)定,高壓調(diào)節(jié)級上缸溫度和中壓靜葉持環(huán)溫度在合理范圍內(nèi),汽機準(zhǔn)備沖轉(zhuǎn)。

          62. 關(guān)閉高壓旁路,待再熱蒸汽壓力到0之后,關(guān)閉低壓旁路。

          63. 將汽輪機機頭復(fù)置手柄復(fù)置,試驗手柄拉至正常位置,檢查ETS保護(hù)投入。

          64. 檢查“緊急停機”按鈕在正常位置,DEH畫面閥門試驗“退出”位置。控制

          方式為OA,閥位限制:“100%”,單閥控制,旁路為切除狀態(tài)。

          65. 按汽機“掛閥”按鈕,DEH畫面顯示“掛閥”,安全油壓0.9MPa,#1、#2

          中壓主汽門開啟。

          66. 按“閥位限制”,鍵入“100%”,按確認(rèn)鍵,中壓調(diào)節(jié)汽門開至100%。

          67. 按“主汽門控制”鍵,DEH畫面顯示#1~#4高壓調(diào)節(jié)汽門自動開到100%。

          68. 關(guān)閉高排通氣閥,開啟高壓缸排氣逆止門。

          69. 沖轉(zhuǎn)升速至600r/min。

          70. 升速至20xxr/min。

          71. 20xxr/min暖機。

          72. 升速至2950r/min。

          73. 閥切換。

          74. 升速至3000r/min

          75. 全速后的工作:

          1)檢查主油泵出口油壓在1.4~1.6MPa,進(jìn)口油壓在0.068~0.31MPa。

          2)投入高壓備用油泵連鎖,停止高壓備用油泵。

          3)投入交流潤滑油泵連鎖,停止交流潤滑油泵。

          76. 過熱器出口電磁泄放閥置“自動”。

          77. 發(fā)電機并列與帶負(fù)荷。

          78. 機組并網(wǎng)后,適當(dāng)增加燃料量,以0.12MPa/min的速度升壓,并控制負(fù)荷升

          速率<4.5MW/min。

          79. 退出A、B側(cè)爐膛煙溫探針。

          80. 關(guān)閉5%旁路閥。

          81. 升負(fù)荷至30MW(10%Ne)

          82. 聯(lián)系網(wǎng)控值班室人員,將高壓廠用電由啟動變供調(diào)由高廠變供。

          83. 確認(rèn)石子煤輸送系統(tǒng)投運。

          84. 升負(fù)荷至60MW。

          85. 負(fù)荷60MW時,通知化驗人員對爐水含硅量進(jìn)行化驗,含量超限時,加大連

          排量進(jìn)行洗硅。升負(fù)荷至120MW,負(fù)荷變化率2MW/min,按“進(jìn)行”鍵,機組開始升負(fù)荷。

          86. 根據(jù)鍋爐情況,逐漸減少助燃油量,符合___MW時,停用助燃油槍。

          87. 停用空預(yù)器蒸汽吹灰。

          88. 聯(lián)系灰,硫值班員投用電除塵,脫硫系統(tǒng)。

          89. 升負(fù)荷至180MW。

          

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